昨晚在对改造后的7C进行运行测试时发现了两处问题,考虑后还是决定做一些适当的优化
第一个问题是机械间8颗led全部采用串联方式,理论上17.6V的电压需求放在16V的轨道电压上是能够满足的,然而实际走行时发现静止时灯光正常,当电机运转后机械间灯光亮度则出现了比较明显的下降,且这个下降幅度随模型速度提高而越发严重,最高速度下衰减到几乎只有1/3的亮度,看来芯片输出端没有做电压补偿(但不清楚像ESU这类高端芯片会不会配置,也懒得去一块一块测试了)
保险起见,动手优化,既然led对欠压比较敏感,那就想办法降低电压需求
纯串联不行,全部并联又会导致飞线过多,那么就采用折中方案,将8颗led拆为两组,每组4颗,组内采用串联方式,组间为并联,如下图(这一步没拍照,用昨天的图画线示意一下)
将机械间中间位置的焊点(图中两个红圈处)断开,形成左、右两组各4颗led,其中右侧组使用导线(图中亮黄色线)将两边机械间联通,左侧组在断开的位置分别以两根导线(图中紫色线和青色线)连接到芯片AUX2的正负极,最后再在正极端串入适当的电阻(图中正极位置棕色圆点处)防止过压
这样左右两组均各自构成了一个串联回路,两组之间以并联形式连接
经测试,这样的改造完全避免了欠压问题,即便最高速度运行,机械间8颗led亮度也几乎没有变化